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瑞士机床实践故障案例

作者:天乙数控机床时间:2022-02-21632次浏览

信息摘要:

故障检修与排除:考虑到机床是在加工过程中损坏,故障极有可能出在驱动及高频电源等电流大的地方。首先分别检查X、Y、Z的DMD?07板没有发现问题。接着检查高频部分,拔下GHP?25板发现其印刷板上+300V印刷线已烧糊,接着查其后级4组功放,发现Q101IRF740,IN5418均已击穿。考虑到这一组与其他三组是并联工作方式,去掉这一路应

故障检修与排除:考虑到机床是在加工过程中损坏,故障极有可能出在驱动及高频电源等电流大的地方。首先分别检查X、Y、Z的DMD?07板没有发现问题。接着检查高频部分,拔下GHP?25板发现其印刷板上+300V印刷线已烧糊,接着查其后级4组功放,发现Q101IRF740,IN5418均已击穿。考虑到这一组与其他三组是并联工作方式,去掉这一路应不影响正常工作,当时就决定把这组元件焊掉,把+300V用导线焊上,把板插上,开机工作正常。后来IRF740在市场上买到,但IN5418一直买不到,这组元件也就一直没接上。此机一直正常工作至今(已4年多).


  1681和1682分别是Y轴和Z轴的伺服使能信号没有满足。手动运动Y轴时,发现屏幕上Y轴的坐标值发生变化,但Y轴并没有动,当屏幕上的数值变到14左右时,出现1121报警。手动运动Z轴时也是如此。检查机床的伺服单元,当出现故障时,其相应伺服控制器上的H1/A报警灯亮,表示伺服电动机过载。根据这些现象分析,可能是轴运动机械阻力过大所至。操作人员反映,前一天夜班,机床曾因为润滑压力不足而停机,因此怀疑故障是润滑不良使机械阻力变大所致。检查润滑控制系统发现是因为PLC的一只输出继电器损坏导致润滑泵不工作,换上一只新的后,润滑系统恢复正常工作。为了对机床进行充分润滑,润滑系统正常后,机床空运行一段时间,不进行其它操作。过了两、三小时后,进行回参考点的操作,这时Z轴恢复正常,而Y轴运动时还产生1121和1681报警。这时我们深信故障原因是润滑不良,机械阻力变大,使伺服电动机带不动产生过载报警。根据机床的工作原理,Y轴伺服电动机通过一个同步齿带带动上、下料机械手旋转。手动盘动机械手,确实阻力很大。为此我们首先将伺服电动机与机械手旋转轴脱开,这时发现机械手的旋转轴很轻,很容易盘动,而伺服电动机轴却很紧,盘不动。根据机床的工作原理和电气原理图分析,原来机械手的旋转轴与垂直方向有大约不到10°的夹角,为了防止断电时机械手的滑移,Y轴采用的是带有抱闸的伺服电动机,所以电动机轴盘不动。为了确认伺服电动机抱闸是否有问题,先后检查了抱闸线圈、PLC抱闸控制输出信号,并更换一只新的继电器,但都没有解决问题。后来检查连接线路,发现在众多的串接端子中,有一端子螺丝松动,使电源连接不好,造成其后部分没有电源。将这个端子重新紧固好,重新开机,这时检查两个轴的抱闸,供电都已正常。所有轴手动运动也正常,故障消失。因为Y轴同步齿带已拆下,为了寻找参考点,经多次调整,才使Y轴寻找参考点的过程正常。


  机床出现222报警一台采用西门子SINUMERIKSYSTEM3TT的数控铣床。在开机回参考点时,二工位X、Z轴没有问题,三工位回参考点时,出现报警222“CONTROLLOOPNOTREADY”,且Z轴一动就产生222报警。检查伺服控制系统,其上也有报警信息。该机床伺服系统采用的是西门子6SC610系统,控制板第四轴,即三故障现象:z轴电极在工件上放电一会儿,就停机。故障分析与检修:刚开始怀疑是高频板SBC?02,MCI?01,GHP?50有故障。经与Mondo30机床板互换后,只能正常工作1天,又出现上述故障。开始怀疑是其它相关联电路板有故障。在查找时,突然发现SBC?02板有一光缆与PIF?01连接,于是把PIF?01板拆下,没有发现什么问题,在准备插回板之前怕板有松动,就把所有的集成电路均用手按实。开机后,机床工作正常。现在估计是PIF?01板内有接触不良的集成电路,致使信号传送不到,遂发生上述故障。


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